近日,从金马工艺研究所传出喜讯,公司地层深部防砂技术在海外河油田的应用取得了新突破,解决了以往部分稠油井防砂后不出油的生产难题。
海外河油田是以注水方式开发的普通稠油油田,因油稠、地层结构疏松,致使大部分油井出砂严重而影响生产,长期以来防砂工作一直伴随着油田开发的全过程,平均每年的防砂措施量在40井次左右。有80%以上的出砂井采用了地层深部防砂技术进行治理,并取得了很好的增油防砂效果。但随着油田采出程度的提高、地层压力的下降及剩余油中重质成份含量的增加,防砂工作也遇到了新的难题:部分稠油井防砂后出现了供液不足而关井,并且呈上升趋势发展,仅2006年就达到8%左右。
针对这种情况,金马工艺研究所组成了专项研究小组,通过油井基础数据分析、上井取样化验、采油曲线汇制、施工曲线分析等综合研究,终于找出防砂井措施后不出的主要原因:原油中轻质成份含量降低,重质成份含量增加,致使原油粘度大大增加;井筒及近井地带的稠油、死油堵塞了炮眼和油层孔道,且油井注水对应关系差,导致施工中填砂压力高达26MPa。最后,技术人员研究决定要加强防砂前油层的预处理工作,即施工前用加入一定浓度降粘处理剂的80℃热水进行循环洗井,清洗油井近井地带的稠油和死油,以解决油层的冷伤害现象。
实践证明,防砂技术的这一招小改进,不但解决了防砂过程中填砂压力高、填砂量少等施工困难,又提高了防砂措施效果。目前,应用此改进方案共进行了10口井施工,措施有效率100%,10口井均正常生产,日产油30吨,日产液124立方米。 |