记者7月5日从山东德齐隆化工集团了解到,该公司投资2000多万元,采用徐州水处理研究所开发的脱硫循环水一元净化器技术、含油污水集中净化技术、含氨污水终端短程硝化节能处理新工艺、清污分流技术等,成功地实施了化肥生产污水治理工程。经过两个月的运行,全厂排污口的水质全面达标,吨氨排水降至3~4吨,达到国内先进水平。业内专家表示,这意味着化肥生产污水治理的难题被全面攻克。
据介绍,此前我国化肥生产产生的造气污水、尿素解析废液、循环水的治理等难题已被先后攻克。但由于脱硫循环水的杂质多、含有硫泡沫及焦油,沉淀物黏性大、水质很差,因此,如何处理净化一直是个问题。此外,含油污水分散,水中油含量、COD、NH4-N浓度高,大多数企业采用简单隔油后人工抽油处理,使生产系统受到污染,同时高含氨污水的处理问题也一直悬而未决。
徐州水处理研究所凭借多年为化肥企业提供水处理技术的经验,本着适用、实用的原则进行科技攻关,有针对性地开发出一系列新工艺。新工艺在德齐龙公司的应用结果表明:脱硫循环水悬浮物由400mg~800mg/l降到100mg~200mg/l,水质大为改善;含油污水出水合格,处理成本不到0.1元/m3,彻底解决了全厂含油污水污染问题;含氨污水脱除率达98%以上,同时还节省氧气25%、有机碳40%、碱15%,减少污泥60%,彻底解决了处理高含氨废水这一世界性技术难题。
同时借助徐州水处理所开发的清污分流技术,德齐龙公司实现了全厂排放水的清污分流,将超标污水控制在50~80m3/h,普通污水包括脱盐水控制在250~350m3/h。通过这些努力,德齐隆化工集团减少了终端污水处理的投资和运行费用,节省末端处理投资达千万元以上,年省处理费400余万元。 |